Расследовавшая летное происшествие Комиссия Министерства
обороны Российской Федерации сделала следующее заключение:
«1. Обстоятельства летного происшествия.
6 декабря 1997 года днем в простых метеоусловиях на самолете Ан-124 выполнялся второй рейс по маршруту Иркутск-Владивосток-Фаранг (Вьетнам) с целью доставки
двух самолетов Су-27УБК с оборудованием. Командир экипажа — подполковник В А Федоров. Расчетная взлетная масса самолета составляла 350,5 тонны.
запуск, прогрев двигателей на ЗМГ и проверка оборудования выполнялись на рулежной дорожке в соответствии с РЛЭ самолета Ан-124. Взлет был выполнен в 14 часов 42 минуты местного времени. Метеоусловия: штиль, температура -20°, давление 735ммрт. ст., видимость 3000метров. Отрыв самолета произошел в расчетной точке на удалении 1600метров от начала разбега (600-700 метров до конца ВПП). Через три секунды после отрыва (46 секунд после начала разбега) на высоте 5 метров произошел отказ двигателя № 3, а на высоте 22 метра через 6 секунд после отказа третьего двигателя произошел останов двигателя № 2. Еще через 2 секунды, на высоте 29 метров — отказ двигателя № 1.
Пытаясь удержать самолет в воздухе, экипаж вывел его на критические углы атаки, после чего с высоты 66 метров самолет перешел на снижение и левым креном около 30° на малой поступательной скорости столкнулся с жилыми постройками города Иркутска-2 наудалении 1530 метров от торца ВПП и с уклонением влево от курса взлета на 250метров. Экипаж в количестве 15 человек и 8 пассажиров, сопровождавших груз, погибли. На земле погибли 46 человек, 34 получили травмы различной
степени тяжести. Разрушен 4-этажный 64-квартирный жилой дом, 3 жилых дома получили повреждения.
2. Причины летного происшествия.
Причиной катастрофы самолета Ан-124 явилось последовательное выключение трех маршевых двигательных установок на этапе взлета и набора высоты, вызванное:
а) помпажем третьей и первой маршевыхдвигательных установок из-за неблагоприятного сочетания конструктивного недостатка компрессора высокого давления
двигателей Д-18Т первой серии (невозможность сохранения в допустимых пределах радиальных зазоров между ротором и статором на неустановившихся режимах) и других факторов (наиболее вероятны: неравномерная выработка специального покрытия статора КВД, появление скосов потока воздуха на входе в двигатель);
б) срабатыванием электроклапана останова МКТ-163 второй маршевой двигательной установки. Причины останова двигателя №2 определить не представилось возможным из-за значительного повреждения деталей двигателя и отсутствия информации на бортовом регистраторе полетной информации «Тестер». КОММЕНТАРИЙ АВТОРОВ
Далее в этом документе перечисляются вскрытые недостатки в организации летной работы на аэродроме Иркутского авиазавода, упреки в адрес разработчиков авиационной техники в отсутствии авторского надзора и рекомендации, как улучшить работу различных предприятий. Конкретно ни одно должностное лицо не
упоминается.
В нашем распоряжении имеется также «Отчет о расшифровке записей бортового накопителя системы «Тестер» от момента его включения до момента столкновения самолета с землей» в течение 16 минут 58 секунд. К сожалению, в имеющихся материалах никак не комментируется работа экипажа, не приводится радиообмен между экипажем и руководителем полетов.
А вопросов возникает много.
№ 1. Кто и почему разрешил взлет в сторону рабочего поселка?
Какими соображениями руководствовался экипаж и руководитель полетов, направляя самолет в сторону домов? Обратите внимание, что в 1530 метрах от торца ВПП — дома, а при взлете с обратным курсом их нет. Если бы самолет взлетал с курсом 320°, т.е. от поселка, и произошел бы отказ трех двигателей, то он совершил бы аварийную посадку на фюзеляж на свободной от построек территории, получил бы повреждения, но не было бы человеческих жертв. ВПП заводского аэродрома в Киеве имеет точно такое же расположение — одним концом упирается в цеха и жилые дома. Мы не можем представить, чтобы кто-нибудь разрешил, даже пустому самолету любого типа, взлетать в сторону домов!
№ 2. Как экипаж выполнял требования РЛЭ по прогреву двигателей на исполнительном старте?
В приведенном отчете нет комментариев по этому поводу, только указано, что прогрев на ЗМГ выполнен в соответствии с РЛЭ. А где и как выполнялся 4-минутный
прогрев двигателей на повышенных режимах в соответствии с требованиями Руководства по летной эксплуатации самолета Ан-124? Информацию о том, что прогрев был выполнен в соответствии с РЛЭ, мы обнаружили в статье В.Ю. Войцеховского, помещенной в сборнике № 10 «Общества независимых расследователей авиационных происшествий», но без ссылки на записи бортового регистратора «Тестер», без привязки к времени. Остался неясным вопрос с двигателем № 2. На 9 секунде после отрыва самолета двигатель был выключен! Это что — ошибка бортинженера, выключившего двигатель, или очередной отказ? Помпаж двигателя № 2 не зафиксирован. Мы считаем, что, во-первых, отказ двигателя № 3 через три секунды после отрыва еще не создал аварийной ситуации. При фактических условиях взлета (температура, давление, взлетная масса самолета) продолженный взлет возможен. Критическая скорость взлета была пройдена и по всем рекомендациям взлет следовало продолжать, безопасная траектория набора высоты обеспечивалась. Одно но — если в зоне воздушных подходов с этим курсом взлета нет препятствий, превышающих нормируемые стандартами. Во-вторых, выключение двигателя № 2 — вот это начало катастрофической ситуации. При отказе двух двигателей на взлете продолженный взлет невозможен. Нужно его прекращать. А места для этого уже нет, самолет пересек торец ВПП. У экипажа не осталось других возможностей, как пытаться
перетянуть через дома, не зацепиться за них. На 21 секунде после отрыва зарегистрирован сигнал «Угол атаки больше допустимого».
Это значит, что самолет потерял скорость и свалился. Отказ двигателя № 1 уже не играл решающей роли.
МНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ЗМКБ «ПРОГРЕСС » Ф.М. МУРАВЧЕНКО О ПРИЧИНАХ КАТАСТРОФЫ В ИРКУТСКЕ
Занимавшаяся расследованием причин катастрофы Госкомиссия, возглавляемая начальником службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником А. Тарасенко, пришла к выводу, что главной причиной катастрофы является конструктивный недостаток украинских двигателей Д-18Т — их «ненадежность», «низкий запас газодинамической устойчивости». К сожалению, эту версию сразу же подхватили многие высокопоставленные руководители.
Необходимо было доказать обратное и снять обвинение с предприятия и двигателей. 14 декабря 1997 года мы приступили к экспериментам на испытательном стенде ОКБ. Начали с подачи топлива с водой в различных пропорциях в топливную систему двигателя. Двигатель «проглатывал» воду, продолжал работать и выдавать параметры.
Тогда на стенде была смонтирована топливная система самолета с баком и топливными фильтрами. Оказалось, что при температуре топлива до минус 20 градусов частицы воды в топливе превращаются в кристаллы льда и забивают топливный фильтр. Происходит временное прекращение подачи топлива, а потом резкое увеличение. Вот это и приводит к помпажу с выбросом пламени из реактивного сопла и выключению двигателя. Эту картину наблюдали при взлете в Иркутске на трех двигателях. На стенде мы доказали, что льдообразование в баках на малых режимах работы двигателей не оказывает заметного влияния на работу двигателя. Но при выходе на взлетный режим, когда забор топлива из баков резко увеличивается, донный лед, водокеросиновая «шуга» интенсивно устремляются к заборной горловине
бака и забивают фильтры. От вибрации ледовая масса отрывается от сетки фильтра, и в двигатель резко вбрасывается большое количество топлива. Происходит помпаж и выключение двигателя.
Заключение российской ведомственной комиссии абсолютно неверно. 30 апреля 1998 года в Межгосударственный Авиационный Комитет (г. Москва) были отосланы наши отчеты о проведенных экспериментах.
Огненный смерч над Иркутском
Свежие комментарии